7月2日,刚刚完成检修的天津石化乙烯装置EA218复水器压力-82KPa,排气温度57℃,运行稳定向好,装置裂解气生产负荷超过设计值62吨/小时,达到满负荷运行,乙烯产量615吨/天。此次检修是在近90℃高温环境和-30kPa低真空度工况条件下,完成的国内首次复水器在线消漏清洗。本文由上海超乐磁力泵转载发布;上海超乐主要生产高温磁力泵,自吸式磁力泵,氟塑料磁力泵,塑料磁力泵,氟塑料自吸磁力泵;不锈钢磁力泵,磁力旋涡泵,管道磁力泵,立式磁力泵,卧式磁力泵,衬氟磁力泵等,咨询或订购磁力泵欢迎联系。
从5月下旬开始,EA218复水中电导率持续增高至正常值的12倍,工作压力和排气温度也分别上涨到-59kPa和78℃。为此,烯烃部成立多专业联合攻关小组,经反复监测和精准剖析,判断为复水器的管程出现了漏点。
EA218的全称是乙烯装置裂解气压缩机GB-201透平表面冷凝器。乙烯装置的天津石化主生产装置之一,既承担着乙烯产品的生产,又为下游装置提供原料。GB-201是乙烯装置的**,EA218泄漏会直接影响GB-201的稳定运行,制约装置高负荷生产。
今年以来,天津石化装置已进入运行周期的中后期,稳定经济运行是最大化的基础措施。如果用常规维修常压水注入测漏方式,用时2小时,开停车需要6-8小时,需要机组系统停机,也就是全线停车。而在线消漏清洗存在很大的困难,一是由于泄漏导致设备内部负压与大气压差低,查漏难度较大;二是在线运行导致内部温度高,在-30kPa真空度工况下检修,国内同行业尚无先例;三是EA218为负压设备且无备台,在线检修可能破坏系统真空度,导致GB-201系统停车。
烯烃部多次召集专题会,在会同行业专家分析问题、商讨的基础上,决定将贴膜查漏、烟雾查漏技术、室内监测负压值多种方法结合,对复水器进行查漏消漏,最后用烟气发生器复测。此后他们积极筹备,完善方案流程,完成细节敲定和技术交底,为在线检修做好准备。
据乙烯车间副主任李广水介绍 他们首先对EA218复水器外壳及与透平连接的方箱进行淋浴降温,为在线检修创造条件;过程中严格按照专项操作法稳定装置运行。为防止空气由漏点进入影响对透平运行,他们冒着近90度的高温完成了将拟纸膜紧紧贴满管程的操作。在内部淤堵超出预期的情况下,他们及时调整方案,兼顾除淤、查漏、稳定运行,用低压冷却水冲洗替代高压水枪,对2000余根管束边清洗边查漏,发现漏点立即在管束两端对打销子进行封堵。经过26小时28分钟的连续奋战,最终成功发现消除16个管束漏点,并完成内部清洗。